鋼廠高爐煤氣干法除塵器系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)
高爐煤氣干法除塵,鋼廠高爐干法布袋除塵器,高爐干法除塵器改造目前來說,在生產(chǎn)中高爐煤氣除塵主要采用干式法,其是中小高爐煤氣常用到的除塵技術(shù)手法。由于人們現(xiàn)在對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷的提高,高爐上推廣干法除塵是必然趨勢(shì)。
一、高爐煤氣干法除塵器原理及應(yīng)用
高爐煤氣除塵布袋干法除塵有兩種形式,一是外濾式,另一是內(nèi)濾式。外濾式是指荒煤氣通過布袋外表面進(jìn)行過濾,反吹清灰采用氮?dú)饷}沖反吹形式,清灰效果好,單室過濾面積大,相應(yīng)占地小,設(shè)備緊湊,維修方便。內(nèi)濾式是指荒煤氣通過高爐煤氣除塵布袋內(nèi)表面進(jìn)行過濾,反吹清灰采用凈化以后的煤氣加壓進(jìn)行反吹清灰,清灰效果稍差,單室過濾面積小,同等情況下,占地面積大,檢修困難,設(shè)備較復(fù)雜,特別是煤氣加壓系統(tǒng)投資較大,運(yùn)行費(fèi)用高,屬于較落后的處理方式。此外,干法除塵均采用脈沖形式,如重鋼、濟(jì)鋼、沙鋼等。
二、高爐煤氣干法除塵器工藝原理圖
三、干法除塵系統(tǒng)運(yùn)行中遇到的問題及改進(jìn)措施
高爐干法除塵系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過程中遇到一些問題,比如煤氣管道腐蝕導(dǎo)致煤氣泄漏、除塵灰輸送管道磨損致使除塵粉泄漏、輸送管道堵塞、布袋壓差高等,有時(shí)會(huì)造成高爐休風(fēng),甚至有可能引起煤氣管道爆炸等嚴(yán)重后果。因此,采用適當(dāng)?shù)姆椒ń鉀Q實(shí)際中遇到的問題顯得尤為重要。
1、管道腐蝕原因及改進(jìn)措施
1.1、腐蝕原因
由于廣泛采用如高爐富氧噴煤、燒結(jié)礦噴灑CaCl2溶液等技術(shù)后,導(dǎo)致高爐煤氣中酸性氣體(如SO2、SO3、H2S、HCl等)含量越來越高,對(duì)煤氣管網(wǎng)設(shè)備腐蝕逐漸加重[7]。采用干法除塵技術(shù)后,因取消濕法除塵中文氏管或洗滌塔對(duì)煤氣中酸性氣體的溶解去除過程,導(dǎo)致酸性氣體成分只能隨煤氣進(jìn)入下道工序,當(dāng)高溫煤氣在管道中的溫度下降到露點(diǎn)以下時(shí),_會(huì)析出冷凝水,進(jìn)而形成強(qiáng)腐蝕性的酸性液體,對(duì)管網(wǎng)及其附屬設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕。煤氣腐蝕性的增強(qiáng),不但增加了除塵設(shè)備的維護(hù)成本,而且影響了高爐煤氣系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。
1.2、改進(jìn)措施及效果
措施1:針對(duì)煤氣設(shè)備及管道的內(nèi)壁化學(xué)腐蝕、電化學(xué)腐蝕、應(yīng)力腐蝕等,采用玻璃鱗片重防腐涂料涂覆于設(shè)備及管道內(nèi)壁,形成表面連續(xù)的薄膜,干燥后成為堅(jiān)實(shí)的防腐涂層,起到屏蔽、緩蝕及保護(hù)作用。
措施2:對(duì)低溫區(qū)域的設(shè)備及管道增加蒸汽伴熱保溫,既可防止或減少高爐煤氣飽和水的析出形成酸性溶液,還可以減少介質(zhì)熱量的損耗。
措施3:將噴淋塔位置由靠近煤氣總管處移至干法除塵出口處,在降低煤氣溫度的同時(shí),還可以去除大部分氯離子和酸性物質(zhì),從而保護(hù)煤氣管道少受干法除塵帶來的腐蝕影響。
通過定期修理觀察發(fā)現(xiàn),煤氣管道腐蝕速度明顯下降,煤氣管道被腐蝕而泄漏煤氣的現(xiàn)象基本得到了控制。現(xiàn)有的腐蝕都集中發(fā)生在焊縫附近,原因可能有以下幾個(gè)方面:(1)盡管煤氣管道進(jìn)行了較好的內(nèi)防腐,但在焊接區(qū)域,防腐材料可能在焊接高溫作用下失效,使得焊接部位成為容易被腐蝕的地方;(2)不銹鋼與碳鋼的異種鋼焊接接頭,其質(zhì)量不易_,且非常容易形成電化學(xué)腐蝕環(huán)境。
根據(jù)以上分析,下一步的主要工作有:(1)對(duì)腐蝕部位的材質(zhì)和腐蝕狀態(tài)進(jìn)行分析,查明腐蝕的原因,尋找抗腐蝕性能較好的材料和內(nèi)防腐技術(shù);(2)提高焊接質(zhì)量;(3)在噴淋塔前的管道內(nèi)增加噴堿液裝置,提高管道內(nèi)冷凝水的pH值。
2、干法輸灰中遇到的問題及改進(jìn)措施
2.1、干法輸灰原有技術(shù)與存在問題
干法除塵在實(shí)際使用過程中,由于除塵器本體灰面檢測(cè)計(jì)經(jīng)常故障,氣體長時(shí)間沖刷輸灰管道,造成輸灰管道經(jīng)常磨穿、漏灰,既污染環(huán)境,又浪費(fèi)能源。
干法除塵系統(tǒng)共有14個(gè)布袋除塵器,分兩組布置,每組7個(gè),分別為1~7號(hào)除塵器、8~14號(hào)除塵器,相應(yīng)的氣力輸灰管道也分兩路,為Ⅰ、Ⅱ兩個(gè)系統(tǒng),在每臺(tái)除塵器排灰口均設(shè)一套錐體流化器加料裝置,先利用輸灰氣體使被送粉料均勻充氣流化,再用輸灰氣體將流化的物料以高濃度、高壓的方式實(shí)現(xiàn)物料的輸送。輸灰氣體與高爐煤氣灰塵在兩路輸送總管中各自獨(dú)立地被輸送進(jìn)灰罐,即每組的7個(gè)布袋除塵器只能輸完其中一個(gè)的灰后再接著輸?shù)芏€(gè)的,因而同一時(shí)間內(nèi)只有兩個(gè)布袋除塵器在輸灰。
輸灰方式采用氣力密閉輸灰,在輸灰系統(tǒng)中設(shè)置了凈高爐煤氣或氮?dú)庾鳛檩敾业妮斔蜌怏w,通過控制閥門進(jìn)行切換。輸灰氣體的壓力為0.2MPa,輸送速度為8~15m/s,灰氣混合質(zhì)量比為20~30,輸送能力為30t/h。布袋除塵灰量每天約200t,灰罐能力按每天輸灰2次考慮。
卸輸灰方式可采用定灰位或定時(shí)按順序的操作方式,由于灰位檢測(cè)計(jì)經(jīng)常故障,后又增加全定時(shí)輸灰操作方式。高灰位輸灰:當(dāng)灰位達(dá)到高限位時(shí),自動(dòng)輸灰;當(dāng)灰位達(dá)到低位時(shí),自動(dòng)停止輸灰。定期輸灰:布袋除塵器定期按順序輸灰(跳過處于檢修狀態(tài)的布袋除塵器),輸灰到低灰位時(shí),自動(dòng)停止。全定時(shí)輸灰:布袋除塵器定期按順序輸灰(跳過處于檢修狀態(tài)的布袋除塵器),每個(gè)除塵器有單獨(dú)的輸灰時(shí)間設(shè)定,輸灰到設(shè)定時(shí)間即停止輸灰。
由于受到風(fēng)氧量、爐況、除塵器投入數(shù)量、布袋的新舊程度等諸多原因的影響,每個(gè)除塵器每個(gè)時(shí)段儲(chǔ)灰量不同。前一次輸灰時(shí)間的設(shè)定和下一次實(shí)際輸灰所用時(shí)間不盡相同,用此種方式也很難達(dá)到準(zhǔn)確的輸灰效果。
在干法除塵系統(tǒng)投入使用一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),除塵器灰面檢測(cè)計(jì)經(jīng)常出現(xiàn)故障。有些除塵器一直保持低灰面信號(hào)而不輸灰,導(dǎo)致除塵器除塵效果差,影響煤氣的質(zhì)量,須手動(dòng)干預(yù)。有些除塵器一直保持高灰面,在輸灰過程中,由于檢測(cè)不到低灰面信號(hào)而長時(shí)間輸灰,導(dǎo)致輸灰氮?dú)獾睦速M(fèi)。同時(shí),氮?dú)忾L時(shí)間沖刷輸灰管道,造成輸灰管道經(jīng)常磨穿、漏灰,污染環(huán)境,浪費(fèi)能源。
2.2、干法輸灰技術(shù)改進(jìn)及效果
在實(shí)際輸灰過程中,通過長時(shí)間觀察發(fā)現(xiàn),除塵器輸灰開始時(shí),灰罐壓力基本在0kPa左右;輸灰過程中,由于大量的除塵灰進(jìn)入灰罐,壓力基本保持不變;在輸灰末期,由于除塵灰已基本輸完,大量氮?dú)夂兔簹膺M(jìn)入灰罐,壓力急速上升,此時(shí)除塵器的低信號(hào)同時(shí)出現(xiàn)。后又在14個(gè)除塵器上相繼做了多次試驗(yàn),均得到相同的結(jié)果,這表明可以利用灰罐的壓力來判斷輸灰是否完成。
基于原有輸灰過程中的諸多缺點(diǎn),把除塵器的輸灰程序由原來的灰位計(jì)單一控制,改為灰位計(jì)和灰罐壓力兩者結(jié)合來控制。在定時(shí)輸灰的程序中,添加灰罐壓力判斷的條件。當(dāng)?shù)突椅恍盘?hào)出現(xiàn)或者灰罐壓力大于2kPa,兩者之中只要滿足一個(gè)條件時(shí),_可以讓該灰罐進(jìn)入自動(dòng)停止輸灰的程序。在輸灰過程中,當(dāng)灰位計(jì)失常,低信號(hào)一直不出來,此時(shí)若灰罐壓力上升,達(dá)到2kPa以上時(shí),_可以斷定該除塵器灰面已達(dá)到低灰位,輸灰已經(jīng)結(jié)束,進(jìn)入自動(dòng)輸灰停止程序。
輸灰技術(shù)改進(jìn)前,高爐干法除塵運(yùn)行62天,輸灰管彎頭共磨穿15只;改進(jìn)后,干法除塵系統(tǒng)運(yùn)行146天,輸灰管彎頭共磨穿2只,并且輸灰管道也沒有發(fā)生漏灰事故,有效地提高了干法除塵系統(tǒng)的運(yùn)行率。
2.3頂溫低對(duì)干法除塵系統(tǒng)的影響及改進(jìn)措施
高爐爐頂溫度是高爐煤氣與爐料熱交換的結(jié)果,是煤氣利用好壞的直接體現(xiàn),合理的頂溫有利于提高高爐內(nèi)部的熱量利用效率,從而降低燃料消耗。高爐煤氣的溫度是影響布袋壽命的主要因素。煤氣溫度低于露點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致糊袋、反吹效果差,使布袋受壓變形、破損;煤氣溫度高于布袋zui大允許工作溫度會(huì)燒壞布袋。因而,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,頂溫一般按120~250℃控制。當(dāng)頂溫連續(xù)3h低于120℃時(shí),布袋壓差_會(huì)明顯上升,此時(shí)一般有以下幾種措施可以采取:
(1)減氧。減氧使風(fēng)口前理論燃燒溫度降低,單位生鐵的爐腹煤氣量增加。減氧后爐內(nèi)高溫區(qū)上移,水當(dāng)量升高,加熱同樣質(zhì)量、溫度的爐料后,爐頂煤氣溫度上升。減氧后煤氣流到達(dá)塊狀帶區(qū)域的時(shí)間縮短,上部熱交換時(shí)間變短,換熱不充分,導(dǎo)致煤氣利用率下降,燃料比升高,產(chǎn)量被迫減少。這都與煉鐵方針相違背。
(2)氣流調(diào)整。由于爐頂溫度與中心氣流強(qiáng)度呈較強(qiáng)的正相關(guān)性,因此嘗試通過提高中心氣流來提高爐頂溫度,包括調(diào)整布料平臺(tái)的寬度和角度等,礦石檔位由(234567-433222)調(diào)整為(234567-433221),焦炭檔位由(234567-433222)調(diào)整為(2345678-4332222),溜槽傾角整體向邊緣推進(jìn)0.5°在2016年2月10日采取上述措施后取得了不錯(cuò)的效果,頂溫的強(qiáng)度和穩(wěn)定性都得到了提高。